双碳目标下,火电企业正面临前所未有的环保考验。随着《火电厂大气污染物排放标准》持续升级,超低排放改造进入攻坚阶段,叠加环保电价考核、碳排放权交易等政策压力,火电企业既要扛起能源保供重任,更需破解“环保达标难、经济运行难”的行业窘境。
在此背景下,中煤集团旗下某标杆电厂就曾遇到难题——烟气脱硝系统不稳定,且氨水消耗量大,环保压力极为突出。同时,系统中的催化剂易堵塞、易中毒,使用寿命大幅缩短,严重影响了脱硝系统的稳定运行,带给企业繁重的系统维护负担。
据统计,仅环保物料成本一项,每年就会造成上百万元的利润损失,使得企业在环保投入与经济效益之间难以平衡。
硬核攻关,破解传统脱硝难题
面对这一治理难题,元琛科技迅速组建专家技术团队,展开系统性“把脉问诊”。技术人员通过深入客户现场驻厂监测,全面采集锅炉负荷波动、煤质变化、烟气成分等多项运行数据,精准定位烟气治理过程中的关键症结。
针对客户锅炉烟气特性复杂、传统催化剂适应性差的痛点,元琛技术团队进一步优化配方设计,通过引入新型活性成分,并对各成分比例进行精准调控,显著提升了催化剂的活性位点强度,增强对复杂烟气成分的适应性。
同时,团队依据烟气成分,合理选择催化剂孔径大小,并设计了针对性的防堵塞与防中毒技术方案,通过优化内部结构,有效避免了锅炉飞灰在催化剂表面的粘污与堵塞,从而抑制催化剂中毒现象的发生。
效益标杆:环保与效益的双赢
目前,元琛科技的高温脱硝催化剂已在客户企业连续运行近一年,实际效果显著。在机组负荷波动20%的复杂工况下,脱硝效率稳定维持在92%左右。
通过系统对照数据能够看出,应用元琛科技脱硝催化剂的一号炉95万负荷喷氨流量比2号炉(未应用元琛催化剂)85万负荷喷氨流量少340L/h,氨水节省量超过50%。
基于1号炉的成功实践,客户果断决策,迅速在其2号炉上全面应用元琛脱硝催化剂。2号炉改造后投入运行,同样展现出了出色的脱硝性能与节能效果,进一步巩固了企业在节能减排、降本增效方面的卓越成果。
数据分析显示,中煤集团某标杆电厂的2套百万机组应用元琛的脱硝催化剂后,能够实现:稳定实现达标排放,助力企业高质量发展;氨水用量节约50%,能耗减少近30%;叠加设备维护、停机损失等隐性成本,综合经济效益上百万元。
当环保投入从“成本项”转化为“效益源”,元琛科技正以深厚的技术积淀重新定义火电行业的可持续发展模式。从环保亏损到综合效益跃升,从被动应对到主动破局,这场烟气脱硝治理的深度变革,不仅为中煤集团赢得发展主动权,更昭示着企业绿色转型的新机遇新可能。
展望未来,元琛科技将持续深耕烟气治理技术领域,深度融合工业互联网与AI 技术,为更多客户提供更加智慧、高效且个性化的烟气治理方案,助力各行业在环保与效益的赛道上稳步前行,共同绘就绿色发展新蓝图。